Optimizing Khangiran Gas RefineryPlant by Introducing the New (FGR) System

Document Type : Original Article

Author

ShahidHashemenejad Gas Processing Company (S.G.P.C.), Sarakhs, Razavi Khorasan, Iran

20.1001.1/jgt.2023.707202

Abstract

In all gas plants,off-spec, useless and contaminated gases are sent to be burned in flare system through the flaring header. Khangiran Gas Treating Plant was designed by American Davy PowerGas Inc. Until 2011,all flashing gases wassent to flare system that was guessed to be 1 percent of its NG production. Environmental and economical concerns led to plan a conceptual design project on its recovery. A comprehensive design was raised to achieve a near zero-flaring condition. This plan consisted of three main steps.These steps will cause to achieve 50/25 and 25 percent of the final recovery goal, respectively and to reduce 167000 tons/ year CO2 emission.
By implementing FGR project following results will be obtained:

Recovery of significant amount of valuable gas and consume it as fuel gas
Recover and increase sulphur production
Reduction of CO2 and SO2 emission

Recovered gases at the first phase of this project were used in 4 SRU's incinerators. These incinerators use 7760 Sm3/Hr  that would be the equivalent of 12200 Sm3/Hr recovered gas from the first phase of the project. By further sweetening the gases by phase two,these gases areused as second fuel in two boilers in our utility units.The field results show that by the full implementation of the FGR Project, green house gas reduction are about 4,000 metric tons of sulphur dioxide per year and saves about 20 percent of the refinery fuel gas. The statistical result shows that fuel gas reduction (also CO2 and SO2) emission will be decreased to 167200 tons/yearr and 4585 tons/year respectively.

Keywords

Main Subjects

Article Title [Persian]

بهینه‌سازی پالایشگاه گاز خانگیران با ارایه طرح جدید ‏FGR

Author [Persian]

  • داود عسگری

معاونت عملیات- بهره برداری، پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، سرخس، خراسان رضوی، ایران

Abstract [Persian]

در تمامی پالایشگاه‌های گازی، گازهای غیرقابل استفاده و آلوده برای سوزاندن در سیستم فلر از طریق هدر فلرینگ فرستاده می‌شوند. پالایشگاه خانگیران توسط شرکت آمریکایی دیوی پاور گاز طراحی شده است. تا سال ۲۰۱۱، تمام گازهای سبک به سیستم فلر ارسال می‌شد که حدس زده می‌شود ۱ درصد تولید گاز شیرین آن باشد. نگرانی‌های زیست محیطی و اقتصادی منجر به برنامه‌ریزی یک پروژه طراحی مفهومی برای بازیابی آن شد. یک طرح جامع برای دستیابی به شرایط شعله‌ور شدن نزدیک به صفر مطرح شد. این طرح از سه مرحله اصلی تشکیل شده بود که این مراحل به ترتیب باعث دستیابی۵۰/۲۵ و ۲۵ درصدی به هدف بازیابی نهایی و کاهش ۱۶۷۰۰۰ تنی انتشار CO2 در سال می‌شود.
با اجرای پروژه FGR نتایج زیر بدست خواهد آمد:‏
الف) بازیابی مقدار قابل توجهی گازبا ارزش و مصرف آن به عنوان گاز سوخت
 ب) بازیابی و افزایش تولید گوگرد
ج) کاهش انتشار CO2 و SO2
گازهای بازیافت شده در فاز اول این پروژه در ۴ زباله سوز SRU استفاده شد. این زباله سوزها از Sm3/Hr ۷۷۶۰ استفاده می‌کنند که معادل  Sm3/hr ۱۲۲۰۰ گاز بازیابی شده از فاز اول پروژه است. با شیرین کردن بیشتر گازها توسط فاز دو، این گازها به عنوان سوخت دوم در دو دیگ بخار در واحدهای تأسیساتی استفاده می‌شود. نتایج میدانی نشان می‌دهد که با اجرای کامل پروژه FGR، کاهش گازهای گلخانه‌ای حدود ۴۰۰۰ تن دی اکسید گوگرد در سال است و حدود ۲۰ درصد از گاز سوخت پالایشگاه را صرفه‌جویی می‌کند.نتایج آماری نشان می‌دهد که کاهش انتشار گازهای سوختی (همچنین CO2 و SO2) به ترتیب به ۱۶۷۲۰۰ تن در سال و ۴۵۸۵ تن در سال کاهش می‌یابد.

Keywords [Persian]

  • حذف فلرینگ
  • خانگیران
  • گازهای گلخانه‌ای
Buchner, B., M. Stadelmann, J. Wilkinson, F. Mazza, A. Rosenberg and D. Abramskiehn (2014). "The global landscape of climate finance 2014."
Emam, E. A. (2015). "GAS FLARING IN INDUSTRY: AN OVERVIEW." Petroleum & Coal57(5).
Peterson, J., N. Tuttle, H. Cooper and C. Baukal (2007). "Minimize facility flaring." Hydrocarbon processing86(6): 111-115.
Rahimpour, M. and K. Alizadehhesari (2009). "Enhancement of carbon dioxide removal in a hydrogen-permselective methanol synthesis reactor." International Journalof Hydrogen Energy34(3): 1349-1362.
Rahimpour, M., Z. Jamshidnejad, S. Jokar, G. Karimi, A. Ghorbani and A. Mohammadi (2012). "A comparative study of three different methods for flare gas recovery of Asalooye Gas Refinery." Journal of Natural Gas Science and Engineering4: 17-28.
Saidi, M., F. Siavashi and M. Rahimpour (2014). "Application of solid oxide fuel cell for flare gas recovery as a new approach; a case study for Asalouyeh gas processing plant, Iran." Journal of Natural Gas Science and Engineering17: 13-25.
Sangsaraki, M. E. and E. Anajafi (2015). Design criteria and simulation of flare gas recovery system. International Conference on Chemical, Food and Environment Engineering (ICCFEE'15), Dubai (UAE).
Xu, Q., X. Yang, C. Liu, K. Li, H. H. Louand J. L. Gossage (2009). "Chemical plant flare minimization via plantwide dynamic simulation." Industrial & Engineering Chemistry Research48(7): 3505-3512.
Zadakbar, O., K. Karimpour and A. Zadakbar (2006). Flare Gas Reduction and Recovery. The First National Specialty Conference on Gas.

Articles in Press, Accepted Manuscript
Available Online from 12 July 2023